Design and Implementation of a Minitature Rig for Autonomous and Directional Drilling
Abstract
Denne avhandlingen presenterer arbeidet gjort av tre petroleumsstudenter og en kybernetikkstudent for å representere Norges Teknisk Naturvitenskapelig Universitet (NTNU) i den internasjonale borekonkurransen "Drillbotics". Petroleumsstudentene skrev denne avhandlingen som sinavsluttende masteroppgave for en mastergrad i Petroleumsteknologi ved NTNU. Den ble skrevetved Institutt for Geovitenskap og Petroleum i perioden Januar til Juni 2021. Autonom boring erhøyst relevant i dag fordi olje- og gassoperatører har et ønske om å redusere kostnader. Automatisering av boreoperasjoner kan derfor være et steg i rikitig retning.
Leseren er anbefalt å lese den innledende prosjektrapporten "Design Report NTNU - Drillbotics 2021 Phase I" skrevet av Benedicte Gjersdal, Gaute Hånsnar, Trygve Mikal Viga Skrettingog Magnus Steinstø fra August til Desember 2020. Rapporten beskriver planleggingen oginnledende arbeid relatert til første fase av konkurransen. Fase 1 rapporten var et spesialiseringsprosjekt i studentenes niende semster, og ble levert som "Phase I Design Report" til Drillboticskommiteen i Desember 2020.
"Phase I Design Report" tar for seg bakgrunn og formålet med Drillbotics konkurransen, prosjektstrukturen innad i laget, sikkerhet og potensielle farer, teoretisk bakgrunn for retningsbestemtboring, kontrollere og filter i tillegg til begrensende parametere og usikkerheter. Den presentererogså det foreslåtte riggdesignet i detalj med det nye konseptet som erstatter nedihulls slammotormed en roterende aksling som overfører moment og rotasjon fra tårnboremaskinen til borekrona.Designet fra fase I av prosjektet ble implementert i den andre fasen av konkurransen. Dennefasen bydde på utfordringer relatert til vibrasjoner, torsjon og materialstyrke. Høye målinger ogplutselige økninger i dreiemoment viste at rotasjonen fra tårnboremaskinen var for lav når vektenpå borekrona økte. Høyere rotasjonsverdier reduserte vibrasjoner og la til grunn for høyere vektpå borekrona, som førte til høyere borerate uten å vri i stykker akslingen.
Kontrollsystemet ble utviklet i MATLAB og Simulink med to separate systemer; lavnivå- oghøynivåsystem. Boreparametere som vekt på borekrona og azimut-rotasjonshastighet ble kontrollert av PID-kontrollere og filtrert med Kalman-filtere. Styringsmodellen er basert på en ikkelineær Modell Prediktiv Kontroller. Den kalkulerte brønnbanen er basert på Bezier-kurvemetodenfor å lage en jevn og kontinuerlig brønnbane som treffer de ønskede punktene i steinen.
Laget har vært vellykket i å designe, bygge og implementere en funksjonell miniatyr boreriggfor å bore retningsbeste brønner autonomt gjennom en steinprøve med forhåndsbestemte mål.Boreriggen kan bore rett frem eller med varierende inklinasjon og azimut. Begge boremetodenekan gjennomføres manuelt eller autonomt. 53 vellykkede avviksbrønner ble boret i løpet av prosjektet for å teste og stille inn riggsystemet for å møte kravene i konkurransen. På konkurransedagen boret riggen vellykket gjennom steinen på 23 minutter. Det maksimale potensialet til riggenble demonstrert for Drillbotics kommiteen i en ekstra gjennomgang, der steinprøven med målene60cm x 30 cm x 60 cm ble boret gjennom på seks minutter med en inklinasjon på 37 grader This thesis presents the project work done by three petroleum engineering students and one cybernetics student representing Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in the international drilling competition “Drillbotics” arranged by DSATS. The petroleum students wrotethis thesis as their final assignment in completing a Master’s Degree in Petroleum Engineeringat NTNU. It is written at the Department of Geoscience and Petroleum (IGP) in the period fromJanuary to June 2021. Autonomous drilling is highly relevant today because oil and gas operatorshave a desire to reduce drilling costs. Automating drilling operations can be a step towards thatgoal.
The audience is advised to read the preliminary project report “Design Report NTNU - Drillbotics2021 Phase I” written by Benedicte Gjersdal, Gaute Hånsnar, Trygve Mikal Viga Skretting andMagnus Steinstø from August to December 2020. The report covers the planning and preliminary work related to the competition’s first phase. The report was the specialization project in thestudent’s ninth semester and as the “Phase 1 Design Report” submitted to the Drillbotics committee in December 2020 [9]. The “Phase 1 Design Report” covers the background and purpose ofthe Drillbotics competition, the structure of the project team, safety and potential hazards, theoretical background for directional drilling, controllers, and filters in addition to design parameterslimits, and uncertainties. It also presents the proposed rig design in detail with its new drillingconcept leaving the Postive Displacement Motor (PDM) for a rod transmitting torque from a topdrive motor through the drillpipe to rotate the drilling bit.
Entering the second phase of the competition, the miniature rig was built based on its proposeddesign from Phase I. Implementing the design introduced challenges related to vibrations, torsionand material strength. High torque readings and torque spikes proved the top drive RevolutionsPer Minute (RPM) too low when increasing Weight On Bit (WOB). Greater RPM proved to drillwith less vibration, enabling higher WOB and thus increasing Rate of Penetration (ROP), withouttwisting the rod. Titanium rod withstood the forces present and performed successfully on thecompetition day.
The control system was implemented in MATLAB and Simulink with a high and low-level system. Drilling parameters such as WOB and azimuth rotational velocity were controlled by aPID-controlled and filtered with extended Kalman filters. The model is based on non-linear ModelPredictive Controller (MPC). The predicted well trajectory was based on the Bezier Curve methodto create a smooth well path intersecting the desired targets in the rock.
The team has successfully designed, built, and implemented a functional miniature rig to autonomously drill deviated wells through a rock sample with preset targets. The rig can drill straight, withvarying azimuth and varying inclination, and all these different operations can run both manuallyand autonomously. All that is required prior to drilling is to enter the targets into the controlsystem. 53 deviated wells have been successfully drilled during the project for testing and tuningthe rig systems to meet the objectives and requirements in the final competition run. On the dayof the competition, the rig drilled successfully to targets in 23 minutes. The maximum potentialof the rig was demonstrated to the Drillbotics committee in an extra run, drilling through the 60cm x 30 cm x 60 cm (24 inches x 12 inches x 24 inches) rock in six minutes with an inclinationof 37 degrees.